2012年,包鋼入爐自產(chǎn)礦比例達(dá)59.01%,創(chuàng)歷史新高,同比提高0.86個百分點,為公司降低鐵前成本做出突出貢獻(xiàn)。
自產(chǎn)礦與外購礦相比,特別是與進(jìn)口礦相比存在巨大價差,穩(wěn)定提高自產(chǎn)礦比例具有很大的成本優(yōu)勢。據(jù)估算,包鋼入爐自產(chǎn)礦比例每提高一個百分點,可為公司降成本近1億元。因此,開展卓有成效的技術(shù)攻關(guān),實現(xiàn)自產(chǎn)礦入爐比例的穩(wěn)定提高,是公司多個部門和煉鐵廠多年聯(lián)合開展的一項重點工作。據(jù)了解,近三年來,公司入爐自產(chǎn)礦比例不斷刷新,2010年為51.40%,2011年為58.15%。
不斷提高的入爐自產(chǎn)礦比例,為燒結(jié)區(qū)域生產(chǎn)增加了難度。去年,煉鐵廠加大燒結(jié)礦攻關(guān)力度,取得了明顯效果。一燒、三燒車間不斷減少澳粉配量,增加混合精礦配比;四燒車間在燒結(jié)混勻礦中降低澳礦比例,增加外配復(fù)合造球比例達(dá)30%;球團(tuán)工藝增加巴潤礦的比例也有效提高。
在公司“經(jīng)濟(jì)合理爐料”方針指導(dǎo)下,煉鐵廠對高爐冶煉工藝做出適應(yīng)性調(diào)整,通過提高爐溫及爐溫穩(wěn)定率,適當(dāng)調(diào)整爐渣堿度,提高富氧率,增加煤比,推動入爐自產(chǎn)礦比例不斷提高,同時保證了自產(chǎn)礦入爐高比例條件下的爐況穩(wěn)定。